井組油氣混輸撬運(yùn)行分析
作者:魚耀 魏軍 中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田第七采油廠
摘要
目前,油田上實(shí)驗(yàn)應(yīng)用的數(shù)字化混輸撬裝置具有功能集成、建設(shè)快捷、投產(chǎn)迅速、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn),易于搬遷又可重復(fù)使用。該裝置中配置了遠(yuǎn)程終端控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集和流
程控制的實(shí)時(shí)監(jiān)控,并通過(guò)變頻器實(shí)現(xiàn)輸出頻率的調(diào)節(jié),控制混輸泵的排量與轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)了降低井口回壓,平穩(wěn)、連續(xù)輸油的目的。但在實(shí)際使用過(guò)程中常會(huì)出現(xiàn)一些弊端和不足,本文結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),從井組油氣混輸撬的構(gòu)成及運(yùn)行出發(fā),分析工作過(guò)程中易出現(xiàn)的故障及疑難,并提出解決對(duì)策及改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:油氣混輸;數(shù)字化;運(yùn)行故障;改進(jìn)措施
一、井組油氣混輸撬簡(jiǎn)介
井組油氣混輸撬接井口來(lái)油經(jīng)過(guò)濾器至油氣混輸泵外輸。通過(guò)數(shù)字化變頻柜控制混輸泵外輸排量,做到連續(xù)外輸,能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程管理和流程自動(dòng)切換,設(shè)備故障自動(dòng)報(bào)警提示等功能。主要設(shè)備有:偏心回轉(zhuǎn)泵,數(shù)字化控制平臺(tái),PLC及變頻柜,集氣調(diào)
壓閥。
1.偏心回轉(zhuǎn)泵
采用曲柄滑塊機(jī)構(gòu),用于氣、液、固多相混輸。該泵由缸體、轉(zhuǎn)子、輸入輸出法蘭三部分組成,缸體與轉(zhuǎn)子形成的間隙密封和滑塊將缸體形成了工作容腔A和工作容腔B。曲軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)帶動(dòng)轉(zhuǎn)
子旋轉(zhuǎn),但由于受到滑塊的牽制,致使轉(zhuǎn)子在缸體內(nèi)做滾動(dòng)的方式進(jìn)行容積轉(zhuǎn)換。隨著曲軸旋轉(zhuǎn)角度的增大,A腔容積增大的過(guò)程形成低壓,液體被吸入泵內(nèi);B腔容積減小的過(guò)程形成高壓,液體被排出泵外。隨著曲軸的不斷旋轉(zhuǎn),A腔和B腔的體積不斷發(fā)生周期性的變化,達(dá)到泵送的目的。偏心回轉(zhuǎn)泵的特點(diǎn):
(1)泵的零件均為規(guī)則零件,加工簡(jiǎn)單,精度容易保證。
(2)轉(zhuǎn)子和缸體的徑向密封間隙可以由轉(zhuǎn)子,缸體,偏心軸的尺寸來(lái)保證,確保間隙在 0.02-0.05mm 之間,從而保證泵的自吸性。
(3)該泵工作容積大,有少量雜質(zhì)顆粒也不妨礙工作,不易磨損,壽命長(zhǎng)。絕大部分雜質(zhì)顆粒在月牙形空腔中隨介質(zhì)帶走。某處若有劃傷,由于轉(zhuǎn)子和缸體形成的密封線是線對(duì)線的,某處損傷僅會(huì)對(duì)該角度的密封性造成影響而不會(huì)對(duì)泵的整體性能產(chǎn)生大的影響。
2.流程及數(shù)字化控制平臺(tái)
字化井組混輸泵撬測(cè)控系統(tǒng)圖示.jpg)
圖1-1 數(shù)字化井組混輸泵撬測(cè)控系統(tǒng)圖示

圖1-2 井組混輸泵撬事物圖
井組混輸撬流程:1)井組來(lái)油→過(guò)濾器→混輸泵→出口(正常流程)2)井組來(lái)油→過(guò)濾器旁通→混輸泵→出口(清洗過(guò)濾器時(shí)流程)3)井組來(lái)油→旁通→出口(撬故障流程)
可通過(guò)數(shù)字化界面監(jiān)控混輸撬運(yùn)行情況并開(kāi)啟電動(dòng)閥及外輸泵,設(shè)置來(lái)油最高進(jìn)口壓力達(dá)到智能變頻,并能生成電子報(bào)表及運(yùn)行曲線。
3.PLC智能變頻裝置
數(shù)字化控制界面可輸入設(shè)定壓力,進(jìn)口壓力達(dá)到指定壓力時(shí)智能變頻柜自動(dòng)啟動(dòng)調(diào)節(jié)輸出電流頻率
4.集氣調(diào)壓裝置
套氣通過(guò)油井套管出口經(jīng)過(guò)單流調(diào)壓閥進(jìn)入采油井口與原油一同到達(dá)混輸撬進(jìn)口,經(jīng)混輸撬外輸。
二、井組油氣混輸撬運(yùn)行現(xiàn)狀及優(yōu)點(diǎn)
1.混輸撬安裝井場(chǎng)地理位置及概況
井組油氣混輸撬安裝于羅73-16井組,地理位置位于耿灣鄉(xiāng)郝東莊環(huán)二聯(lián)合站南邊山溝下,距離環(huán)二聯(lián)高程約80米,鋪設(shè)φ60×3.5集油管線約0.6KM至環(huán)二聯(lián)合站。該井組現(xiàn)有油井五口,開(kāi)發(fā)層位為三疊系長(zhǎng)81。日產(chǎn)液量9.83方,油量6.85噸,綜合含水15.01%。井組平均油氣比為103m3/t,日產(chǎn)氣約705.55方。
2.井組混輸撬運(yùn)行效果及優(yōu)點(diǎn)
(1)通過(guò)使用該井組混輸橇可實(shí)現(xiàn)油氣混輸,明顯降低了井口回壓,由未使用時(shí)回壓2.0MPa到現(xiàn)在的0.8MPa,對(duì)于地理位置較低而且距離增壓站較遠(yuǎn)的井場(chǎng)更為實(shí)用。
(2)緩解冬季生產(chǎn)井組高回壓的現(xiàn)狀,且該裝置24小時(shí)不間斷運(yùn)行,不再使用井場(chǎng)水套爐實(shí)現(xiàn)了原油冷輸,防止了進(jìn)入冬季后管線凍堵現(xiàn)象,冬季再未吹掃管線。
(3)可將周圍臨近井場(chǎng)連接在混輸撬進(jìn)口,成為一個(gè)小集輸
系統(tǒng)。
(4)降低了井口換盤根工作勞動(dòng)強(qiáng)度,大幅度防止了油污產(chǎn)生,節(jié)約了生產(chǎn)成本,使用效果良好。
三、井組油氣混輸撬出現(xiàn)的不足及改進(jìn)
1.滑塊脫落問(wèn)題
原滑塊與轉(zhuǎn)子套為燕尾槽連接,變頻使用中易造成脫落,后改為圓柱連接。
2.泵上封蓋漏油問(wèn)題
原泵上封蓋有一泄壓孔,在外輸壓變時(shí)容易造成漏油,后將該封蓋封死并增加一個(gè)單流閥可有效預(yù)防漏油問(wèn)題。
3.軸承易損壞
轉(zhuǎn)子主軸處無(wú)加油孔,無(wú)法在保養(yǎng)時(shí)添加潤(rùn)滑劑,而且軸承質(zhì)量不達(dá)標(biāo),后將轉(zhuǎn)子主軸增加一個(gè)加油孔,并將軸承改為不銹鋼軸承,從材質(zhì)和保養(yǎng)上同步改進(jìn)增加軸承的壽命。
4.轉(zhuǎn)子套端面與輸入、輸出法蘭端面磨損粘連
經(jīng)多次檢查分析,原因是轉(zhuǎn)子套端面材料選取不當(dāng),后將轉(zhuǎn)子套端面改為非金屬材料有效避免了轉(zhuǎn)子套端面與輸入、輸出法蘭端面磨損粘連問(wèn)題。
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作者簡(jiǎn)介
魚耀(1988-),男,本科,中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田第七采油廠,山城作業(yè)區(qū);
魏軍,男,本科,中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田第七采油。