蘇里格氣田天然氣壓縮機(jī)氣舉方式研究
doi:10.3969/j.issn.1673-5285.2012.12.025
中圖分類號:TE371文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B文章編號:1673-5285(2012)12-0089-03
摘要
天然氣壓縮機(jī)氣舉復(fù)產(chǎn)工藝已經(jīng)成為蘇里格氣田水淹氣井復(fù)產(chǎn)的主體措施。針對氣田特點(diǎn),總結(jié)出了各類不同氣舉方式的適用條件,拓展了技術(shù)適用范圍,并取得了良好的現(xiàn)場應(yīng)用效果。
長慶蘇里格氣田屬于低滲、低壓、低豐度的典型“三低”氣田,氣井普遍具有單井產(chǎn)量低、攜液能力差的特點(diǎn),隨著氣田采出程度的提高,氣藏能量降低,相當(dāng)一部分氣井進(jìn)入中晚期開采階段,氣井難以自噴帶水生產(chǎn)[1],部分氣井因井筒積液導(dǎo)致水淹停產(chǎn),嚴(yán)重制約氣井產(chǎn)能的發(fā)揮。針對蘇里格氣田老井井底積液嚴(yán)重導(dǎo)致氣井無法正常生產(chǎn)的現(xiàn)狀,在蘇里格氣田開展了天然氣壓縮機(jī)氣舉復(fù)產(chǎn)試驗(yàn)。為了拓寬該工藝適用范圍,提高工藝成功率,開展了氣舉方式研究。
1 天然氣壓縮機(jī)氣舉復(fù)產(chǎn)工藝
天然氣壓縮排液工藝原理是在環(huán)空或油管中注入天然氣,以天然氣的體積及其減壓后的膨脹體積占據(jù)井筒中的空間排替井內(nèi)液體,達(dá)到用最短的排液時(shí)間排液的目的[2]。 圖1氣舉原理示意圖 通過環(huán)形空間向井下注入高壓氣體,注入氣首先必須將環(huán)形空間中的全部液體排出,才能進(jìn)入油管,并與管中液體相混合,形成氣液混合物?;旌衔锏拿芏葘⒋蟠蟮陀谝后w的初始密度。進(jìn)入油管的氣體量越多,形 成的氣液混合物的密度就越小,被舉升的高度越大。氣液混合物的舉升高度同樣取決于油管在液體中的沉沒度,如果沉沒度很小,那么注入氣有可能突破液柱,沿油管上升到井口,不攜帶出任何液體。
2 氣舉方式選擇
常規(guī)的氣舉包括正舉、反舉兩種方式。氣舉過程 中,合理選擇氣舉方式,可縮短作業(yè)時(shí)間,提高氣舉效率。
2.1 正、反舉工藝特點(diǎn)
正舉是從油管內(nèi)注入氣體,井內(nèi)液體由油套環(huán)空返出,該方法具有高壓氣到達(dá)管鞋時(shí)間短、高壓作業(yè)時(shí)間短、所需氣源壓力較低的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也具有氣舉掏空程度不徹底、井筒滑脫損失大的缺點(diǎn)。
反舉是從油套環(huán)空注入氣體,井內(nèi)積液由油管排出。相較于正舉,反舉高壓氣到達(dá)管鞋時(shí)間長、高壓作業(yè)時(shí)間較長、所需氣源壓力也較高,但其掏空程度徹底、油管滑脫損失較小。
2.2 氣舉方式選擇
蘇里格氣田前期開展的氮?dú)鈿馀e及鄰井高壓氣舉試驗(yàn)主要采用反舉工藝方式,主要原因是反舉油管滑脫損失小,掏空程度徹底,但由于所需氣源壓力較高,部分積液量較大氣井采用該種方式不能有效復(fù)產(chǎn)。為此,氣舉作業(yè)前要根據(jù)井筒液柱高度,合理選擇氣舉方式。 井筒液柱高度主要通過井筒壓力梯度測試及回聲儀油套環(huán)空測試方法獲得,氣舉方式的選擇標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)井筒壓力平衡關(guān)系計(jì)算。假設(shè)氣舉作業(yè)前油套壓分別為Pt、Pc,油、套管內(nèi)液柱高度分別為h1、h2,根據(jù)井筒內(nèi)壓力平衡關(guān)系有:
Pt+ρgh1=Pc+ρgh2 (1)
實(shí)現(xiàn)氣舉誘噴的前提是氣源壓力大于氣體到達(dá)管鞋時(shí)的井底流壓。假設(shè)氣源壓力為P,則實(shí)現(xiàn)反舉誘噴的條件:
ρgh1+V2*ρgh2/V1<P (2)
實(shí)現(xiàn)正舉誘噴的條件:
ρgh2+ V1*ρgh1/V2<P (3) V1、V2—油管、環(huán)空體積。
蘇里格氣田普遍采用Φ139.7mm套管+Φ73.02mm油管完井,V1/V2=2/5。取天然氣壓縮機(jī)最大排氣壓力 25MPa,水淹井平均油套壓差10MPa,根據(jù)式(1)、(2)、(3)計(jì)算得到正反舉的適用條件:
反舉:h1<(PV1+V2(Pc-Pt))/ρg(V1+V2)=1428m
正舉:h1<(PV2+V2(Pc-Pt)/ρg(V1+V2)=2500m
正反舉適用條件理論計(jì)算表明,天然氣壓縮機(jī)最大排氣壓力25MPa條件下,可以滿足長慶氣田井筒液柱高度小于2500m氣井的復(fù)產(chǎn)作業(yè)要求,但當(dāng)井筒液柱高度大于2500m時(shí),無法實(shí)現(xiàn)氣舉誘噴排液,因此急需探索一種有效的氣舉方式。
2.3 合壓降液氣舉復(fù)產(chǎn)工藝
氣舉誘噴能否獲得成功,主要取決于氣源最大壓力和可能形成的井筒回路靜液柱回壓的大小,其中,井筒回路靜液柱回壓的大小受井筒積液量和地層壓力控 制,靜止?fàn)顟B(tài)下,接近于地層壓力。氣源最大壓力和地層壓力是無法改變的,因此,若要在氣源壓力不足的情況下取得誘噴的成功,只有減少井筒積液量[3]。 氣源壓力不足不但不能排出井底積液,而且會(huì)大幅度增大地層回壓,造成井筒積液向地層回流,減少井筒積液量。由此,可以采用注氣合壓降液誘噴復(fù)產(chǎn)新工藝。其基本過程為:引高壓氣源,對施工井油管和油套 環(huán)空實(shí)施注氣合壓,將部分積液暫時(shí)壓回地層,然后按常規(guī)方法對氣井實(shí)施氣舉。具體實(shí)施時(shí),先根據(jù)氣井地層壓力計(jì)算油管鞋或氣舉閥處的靜止壓力,確保氣源壓力能夠達(dá)到最低氣源壓力需求后注氣合壓,達(dá)到設(shè)計(jì)的合壓注氣壓力后停注,關(guān)井觀察井口壓力變化,如果壓力不降,說明該部分積液已充分壓回地層。在保障井口安全的前提下,盡可能快的放噴井口,在排出大部分積液且油管注氣壓力明顯下降后,及時(shí)切換流程,轉(zhuǎn)為環(huán)空注氣、油管生產(chǎn),減少高壓氣源用量,提高排液效率。
3 現(xiàn)場應(yīng)用情況
蘇X井2010年10月進(jìn)行氣舉復(fù)產(chǎn)試驗(yàn),氣舉過程中先后采用反舉、正舉方式均未舉通,判斷該井液面超過2500m。對該井進(jìn)行流壓測試結(jié)果顯示,井筒積液高度在2550m。后采用油、套管同時(shí)注氣、合壓降液氣舉方式使該井成功復(fù)產(chǎn)。
該井氣舉前油套壓分別為1.51MPa/12.3MPa,環(huán)空加壓反舉3h后套壓升至20.3MPa,油壓無變化。隨后套管生產(chǎn),套壓降至10.2MPa,油管加注正舉2h后油壓升至20.9MPa,套壓無變化。油套管同時(shí)加壓至23.7MPa,使部分井筒積液壓回地層,開井生產(chǎn)穩(wěn)定后油套壓降至為2.61MPa/4.65MPa,油套壓差由試驗(yàn)前的10.79MPa降至2.04MPa,產(chǎn)液量為31.4m3,產(chǎn)氣量1.3×104m3/d(開井后3天平均值),直至目前該井保持連續(xù)平穩(wěn)生產(chǎn)。
4 結(jié)論
對于蘇里格氣田,在天然氣壓縮機(jī)最大排氣壓力25MPa條件下,不同的井筒液柱高度,需采取不同的壓縮機(jī)氣舉排液方式:h<1428m:反舉;1428m<
h<2500m:正舉;h>2500m:合壓降液。合壓降液可以明顯降低氣井對氣舉誘噴氣源壓力的需求,使重度積液氣井的復(fù)產(chǎn)工藝變的可行,擴(kuò)展了
天然氣壓縮機(jī)氣舉復(fù)產(chǎn)工藝的適用范圍。開展合壓降液工藝,必須先根據(jù)氣井地層壓力計(jì)算油管鞋或氣舉閥處的靜止壓力,確保氣源壓力能夠達(dá)到最低氣源壓力之后才能實(shí)施。
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作者:惠艷妮,田偉,楊亞聰,賈友亮,李耀德
作者簡介:惠艷妮,女(1983-),助理工程師,本科,主要從事采氣工藝技術(shù)研究工作。
中國石油長慶油田分公司油氣工藝研究院、低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室,陜西西安710021