井口增壓與泡排組合開采工藝在低壓小產(chǎn)水氣井中的應(yīng)用
摘 要
天然氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,降壓開采增壓輸送工藝已作為一項(xiàng)成熟技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。但是,作為后期開采的負(fù)壓開采技術(shù)未能得到推廣。針對(duì)這種現(xiàn)狀,開展了井口增壓與泡排組合開采工藝方面的研究,并在黃家場(chǎng)、 隆昌等氣田開展應(yīng)用試驗(yàn),取得顯著經(jīng)濟(jì)效益。文中就選井原則和典型井家19井應(yīng)用情況進(jìn)行細(xì)致分析。
西南油氣田分公司川西南氣礦是一個(gè)有著40余年勘探、開發(fā)史的老礦區(qū)。近幾年來,由于勘探上沒有新的重大發(fā)現(xiàn),使礦區(qū)的后備資源嚴(yán)重不足;新井投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)彌補(bǔ)不了 老井的自然遞減;該礦氣井嚴(yán)重老化,全礦有近90%的氣井現(xiàn)已低于輸壓,靠降壓開采增壓輸送維持生產(chǎn),單井井口產(chǎn)量遞減加快,單井產(chǎn)量低。針對(duì)這種現(xiàn)狀,礦區(qū)對(duì)井口增壓與泡排組合開采工藝寄予極大的希望,在黃家場(chǎng)、隆昌、界市場(chǎng)、瓦市等氣田開展試驗(yàn),取得了突破性進(jìn)展。
1 選井原則
通過前期選擇不同出水類型氣井,多井次試驗(yàn),根據(jù)井
口增壓工藝的特點(diǎn),在總結(jié)正反兩方面經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,確立以下選井原則。
(1)氣井為低壓小產(chǎn)水氣井,井口流動(dòng)壓力接近或平輸氣壓力,地層水不活躍,對(duì)氣井的生產(chǎn)影響不大;
(2)氣井產(chǎn)層滲透性好;
(3)井況良好;
(4)氣井所在區(qū)塊或裂縫系統(tǒng)有一定剩余儲(chǔ)量,所選井預(yù)期增產(chǎn)效果明顯。
確立這4條原則是與井口增壓輸送開采的特點(diǎn)相適應(yīng)的。井口增壓輸送開采最直接的作用就是降低了井口回壓,人們期望實(shí)現(xiàn)“通過降低井口回壓,從而降低井底流壓,增大生產(chǎn)壓差,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)”這一推論。對(duì)于氣水同產(chǎn)井而言,降低井口回壓是技術(shù)手段,增大生產(chǎn)壓差和增產(chǎn)是技術(shù)目標(biāo)。
盡可能地優(yōu)選水對(duì)氣井生產(chǎn)影響不明顯的氣井。 因?yàn)閮上嗔鲃?dòng)過程中的水氣比越小流動(dòng)阻力亦越小, 流體間的關(guān)系也簡(jiǎn)單得多。 地層水較活躍的氣井, 在降壓后, 初期會(huì)出現(xiàn)水侵加劇的現(xiàn)象, 造成水侵區(qū)域儲(chǔ)層氣體滲流阻力的增加, 結(jié)果就會(huì)出現(xiàn)井口壓力下降、產(chǎn)量降低的現(xiàn)象。 包 32 井就出現(xiàn)過用增壓車抽吸加速生產(chǎn), 結(jié)果導(dǎo)致氣井停噴的事例。
產(chǎn)層滲透性連通性好, 否則壓差增大后, 有效生產(chǎn)壓差不會(huì)明顯增加。對(duì)于產(chǎn)水氣井而言, 井筒內(nèi)流體舉升穩(wěn)定也是一個(gè)影響增產(chǎn)的重要條件;在產(chǎn)水氣井中, 井底回壓由氣柱和液柱兩部分組成, 增壓機(jī)抽吸首先降低了氣柱回壓, 而井底回壓降低主要取決于液柱所造成的回壓的降低, 否則井口回壓降低了, 而井底回壓不一定得到降低。 例如氣井生產(chǎn)過程中的積液過程便是井口流動(dòng)壓力降低而井底回壓升高的過程。
2 家19井復(fù)合開采工藝應(yīng)用情況
2.1 家19井基本情況
在確定了選井原則之后,選出了家19井等一批井實(shí)施井口增產(chǎn)加泡排復(fù)合工藝實(shí)驗(yàn),現(xiàn)以家19井為例,談一下這種工藝在該井的應(yīng)用及管理。
家19井構(gòu)造位置屬于黃家場(chǎng)構(gòu)造長(zhǎng)軸東段,于1978年5月27日完鉆,完鉆井深2582.0m,完鉆層位P1m1a,產(chǎn)層井段P1mb 2469~2534m,產(chǎn)層中深2477.0m。,127mm襯管完井,63.5mm油管下入深度為2495.43m,井內(nèi)落魚(1524mm鉆頭+接頭)共0.54m)。
該井于1978年10月1日投產(chǎn),初期Pcf 14.35MPa,Ptf 13.48MPa,qg 19.3×104m3/d,qw 0.4m3/d。1980年12月2日轉(zhuǎn)套管生產(chǎn),生產(chǎn)至1988年3月,開始間歇生產(chǎn),生產(chǎn)參數(shù)為Pcf 1.34MPa,Ptf 1.51MPa,qg 9.3×104m3/d,qw 0.9m3/d。生產(chǎn)至1990年3月24日,轉(zhuǎn)油管生產(chǎn)成功。1991年3月4日,用44通井規(guī)通至2494m遇阻。統(tǒng)計(jì)至上工藝前1997年4月,Pcf 0.83MPa,Ptf0.73MPa。qg 4.0×104m3/d,qw 3m3/月,間歇生產(chǎn),供瀘州碳黑廠用氣,累計(jì)采氣Gp 72624.0×104m3,產(chǎn)水3167m3。
(1)該井日產(chǎn)水量小,小于1m3/d左右,出水不活躍;
(2)產(chǎn)層段滲透性、連通性好。
①產(chǎn)層段P11m2b的巖性特征為:與不等厚互層,灰褐色石灰?guī)r,質(zhì)純粉晶,瓷狀斷口,見黑褐色及淺灰色燧石。深灰褐色石灰?guī)r部分深灰褐色,普遍帶褐色,微含泥質(zhì)粉晶,局部泥晶瓷狀斷口,含少許白堊及方解石脈,見重結(jié)晶及白云化現(xiàn)象。
②完井試油:在PR=17.84MPa,Pwf=16.94MPa下獲氣55.6×104m3/d,采氣指數(shù)J=61.78×104m3/MPa/d,表明產(chǎn)層供給狀況良好。
③測(cè)試時(shí)一開始就趨于穩(wěn)定,關(guān)井1min后油套壓就接近平衡,12min后油套壓完全平衡。由此可見,產(chǎn)層裂縫是非常發(fā)育的,且連通性也好。
(3)井況良好,該井有48m口袋,通井時(shí)通井規(guī)也能通至管鞋附近,表明井底落魚及少量沉砂對(duì)產(chǎn)層影響不大。
(4)對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,求出了氣量與井口流壓之間的關(guān)系式:qg=5.80-1.954Ptf2,預(yù)測(cè)出當(dāng)Ptf=0.3MPa時(shí),qg=5.62×104m3/d,Ptf=0.2MPa時(shí),qg=5.72×104m3/d,Ptf=0.1MPa時(shí),qg=5.78×104m3/d,預(yù)測(cè)結(jié)果表明該井增產(chǎn)明顯,并擬上M4型增壓機(jī)。
(5)該井所在系統(tǒng),剩余可采儲(chǔ)量為262×108m3。由上述可見,家19井符合工藝的選井條件。
2.2 井口增壓+泡排復(fù)合工藝措施的原理及實(shí)施簡(jiǎn)況
經(jīng)過論證后,1997年3~5月,M4型增壓機(jī)在家19井安裝完畢(圖1),并投入運(yùn)行。投入運(yùn)行初期,由于井底積液沒有帶出來,氣井出現(xiàn)積液現(xiàn)象,產(chǎn)量由運(yùn)行前的4.0×104m3/d 降至 3.5×104m3/d 再降至 2.5×104m3/d。在方案實(shí)施前,氣井可能積液的問題已估計(jì)到,這在選井原則中已有體現(xiàn)。因此,要讓氣井增產(chǎn),必須解決積液?jiǎn)栴}。
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圖1 家19 井井口增壓與泡排復(fù)合采氣工藝流程圖
2.2.1 井口增壓+泡排復(fù)合工藝原理
向套管環(huán)空內(nèi)注入一定比例的泡沫劑,以達(dá)到降低積液密度、減小地層水表面張力,易于舉升的目的。由于泡沫液在井底與地層水充分混合后,成為易于舉升的泡沫狀流體,井口增壓機(jī)抽吸,降低了井口回壓,增大了井筒內(nèi)舉升壓差,氣井產(chǎn)量短時(shí)間內(nèi)加大,容易將泡沫狀流體排出。由于在增壓機(jī)進(jìn)氣口前安裝有分離器,井內(nèi)排出的液體經(jīng)分離器排放掉,不會(huì)對(duì)增壓機(jī)的運(yùn)行造成影響。
2.2.2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施結(jié)果與經(jīng)濟(jì)效益分析
1997年5月23日后,開始實(shí)施這一復(fù)合工藝,開始由化排車完成注泡工作,后來考慮到注泡是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,就在井口安裝了平衡罐,由站上職工按照所給定的參數(shù),完成加泡工作。經(jīng)過一個(gè)多月的摸索,給該井制定出了合理的工作制度,達(dá)到預(yù)期效果,現(xiàn)將工藝實(shí)施前后的基本情況列于表1。
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表1 家19井實(shí)施復(fù)合工藝前后產(chǎn)量
氣井穩(wěn)定月增產(chǎn)42.0×104m3/月,折算全年增產(chǎn)504×104m3,按井口價(jià)0.56元/m3計(jì)算,年創(chuàng)產(chǎn)值282萬(wàn)元,扣除增壓機(jī)運(yùn)行費(fèi)用和其它費(fèi)用,創(chuàng)效益270萬(wàn)元/年。家19井等4口井采取組合工藝開采取得的效果可見表2。

表2 增壓+泡排組合工藝開采效果
3 認(rèn)識(shí)與體會(huì)
(1)嚴(yán)格按照選井原則選出的氣井,應(yīng)用該工藝取得的增產(chǎn)效果顯著。
(2)就川西南氣礦的現(xiàn)狀而言,不僅該工藝是一種見效快、效果顯著的增儲(chǔ)增產(chǎn)手段,而且極具推廣應(yīng)用價(jià)值。
(3)該工藝研究的深化發(fā)展方向是,井口增壓后,井口還有一定的剩余壓力,可以通過某種方式進(jìn)一步降壓,使得井口絕對(duì)壓力低于0.1MPa,從而實(shí)現(xiàn)真正意義上的“負(fù)壓開采”,是井口增壓+泡排組合工藝以后的深化發(fā)展方向。從技術(shù)角度講,這是完全能夠?qū)崿F(xiàn)的,在增壓機(jī)與井口之間串入真空泵即可。實(shí)施負(fù)壓開采,我們可以在現(xiàn)有工藝技術(shù)水平下繼續(xù)提高可采儲(chǔ)量,進(jìn)一步提高氣井的經(jīng)濟(jì)采收率。
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轉(zhuǎn)載自:《鉆采工藝》2000年 第23卷 第6期
作者:黃 霖
(西南油氣田分公司川西南氣礦采氣三廠,四川隆昌張拱橋642150)
中圖分類號(hào):TE377文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1006-768X(2000)06-0090-02