降壓采氣增壓輸氣工藝在伏龍泉?dú)馓锏膽?yīng)用
摘 要
伏龍泉?dú)馓镒?012年全面投產(chǎn)以來,產(chǎn)氣量逐年遞減,壓力逐年下降,部分低壓井進(jìn)站壓力接近或低于外輸壓力,嚴(yán)重影響產(chǎn)量。計(jì)算了伏龍泉部分低壓氣井可采儲量,選擇對伏龍泉站進(jìn)行整體增壓,實(shí)施降壓采氣增壓輸氣生產(chǎn)。安裝了3臺Gasjack一體機(jī)活塞壓縮機(jī),根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,氣藏經(jīng)過增壓后增產(chǎn)天然氣量2.57×104m3/d,穩(wěn)產(chǎn)期累計(jì)增產(chǎn)約693.9×104m3,投入產(chǎn)出比達(dá)1:5.9,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
1 氣藏生產(chǎn)概況
1.1 生產(chǎn)概況
伏龍泉?dú)馓镂挥谒蛇|盆地東南隆起區(qū)伏龍泉構(gòu)造南高點(diǎn)。縱向開發(fā)層系較多,包括淺層的泉三段、泉二段、泉一段及深層的登婁庫和營城組。地質(zhì)儲量29.99×108m3,可采儲量10.28×108m3。伏龍泉?dú)馓镏黧w區(qū)初期單井日產(chǎn)能力為1×104m3~2.5×104m3,氣藏埋藏淺,一般為300m~1200m,目前東北局共完鉆井位 33 口,目前開井 21 口,日產(chǎn)天然氣 16 萬方,累產(chǎn) 6.53×10 8 m 3 ,地質(zhì)儲量采出程度23.9%,可采儲量采出程度69.73%。
1.2 氣藏井口、進(jìn)站壓力低嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)
2012年氣田全面投產(chǎn)以來,整體開發(fā)形勢表現(xiàn)為“三降一升”;即油壓下降、產(chǎn)氣量下降、開井?dāng)?shù)下降與產(chǎn)液量上升。平均油壓由4.0MPa下降至目前的1.1Mpa,油壓遞減率0.06MPa/月,日產(chǎn)氣量由最高45萬方下降至目前22.5萬方,水氣比由0.1上升至1.1。開井?dāng)?shù)由最高24口降至21口。2016年,伏龍泉?dú)馓餁饩骄蛪?.85MPa,大于1MPa的氣井有4口井,占總井?dāng)?shù)的16%;0.5~1MPa的氣井有6口井,占總井?dāng)?shù)的24%;小于0.5MPa的氣井占到了60%,整體壓力偏低。進(jìn)站壓力低于1MPa、日產(chǎn)氣量低于1萬方的井達(dá)到12口,占總井?dāng)?shù)84%。而井口到集氣站管線壓降為0.2~0.3MPa,集氣站正常生產(chǎn)運(yùn)行壓力為0.75~1.0Mpa,因此大部分生產(chǎn)井的壓力接近設(shè)計(jì)廢棄壓力,部分井已低于外輸壓力,無法進(jìn)站外輸。考慮到這些低壓氣井依然有可觀的剩余可采儲量,因而,降壓采氣增壓輸氣方案是保障伏龍泉?dú)馓锲椒€(wěn)生產(chǎn)的不二選擇。
2 增壓開采可行性分析
2.1 增壓開采的有利條件
(1)伏龍泉?dú)馓锝?jīng)過多年的開發(fā),積累了大量的現(xiàn)場數(shù)據(jù)資料,局項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)攻關(guān)研究,摸清了剩余可采儲量,為增壓開采前期論證提供了充分的依據(jù)。
(2)伏龍泉集氣站進(jìn)行整體增壓開采不需對集輸管線進(jìn)行大的改造,只需添加相應(yīng)的壓縮機(jī)組及配套設(shè)施即可。
(3)增壓開采技術(shù)是被廣泛應(yīng)用的較為成熟的工藝技術(shù),在全國各大氣田都有推廣使用,而且東北局工程院與采油廠密切結(jié)合,論證了降壓開采增壓外輸技術(shù)在梨樹老區(qū)氣田的可行性,值得投入。
2.2 潛力分析
增壓開采主要是通過降低井口輸氣壓力而降低氣井廢棄壓力, 從而提高氣藏的采收率。2016年對泉三段主力層測靜壓2 井次,平均地層壓力 1.42MPa。泉頭組單位壓降產(chǎn)氣量為1.33×108m3/MPa,增壓后預(yù)計(jì)降低廢棄壓力0.4MPa,增加可采儲量0.53億方,因此降壓開采潛力巨大。
3 降壓采氣增壓輸氣工藝的現(xiàn)場應(yīng)用
3.1 地面流程改造
本工程在已建伏龍泉集氣站基礎(chǔ)上,對低壓、低產(chǎn)氣井增壓開采設(shè)計(jì),本次設(shè)計(jì)范圍為增壓開采流程及擴(kuò)建廠區(qū)平面、配管安裝及配套的自控儀表、電力、消防、結(jié)構(gòu)、采暖通風(fēng)設(shè)計(jì)等內(nèi)容。新增1臺生產(chǎn)分離器(利舊設(shè)備),新增3臺壓縮機(jī)橇為油田部先導(dǎo)試驗(yàn)設(shè)備,并進(jìn)行利舊及已建設(shè)備的管線安裝設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)參數(shù):低壓井進(jìn)站壓力0.2~0.9MPa;處理氣量:5.1×104m3。氣井來氣經(jīng)預(yù)留增壓匯管及站內(nèi)已建計(jì)量分離器分離計(jì)量后,至新建生產(chǎn)分離器氣液分離,分離后氣體匯至壓縮機(jī)增壓至1.1MPa~1.3MPa后,進(jìn)入站內(nèi)已建生產(chǎn)分離器入口。可實(shí)現(xiàn)伏龍泉?dú)馓镎w降壓開采,可任意切換每一口降壓開采井。
3.2 地面增壓設(shè)備選擇
針對氣井分散,無外電源、外水源等情況,所配壓縮機(jī)組應(yīng)具備以下特點(diǎn):
1)運(yùn)行能耗低;
2)運(yùn)行穩(wěn)定性強(qiáng);
3)吸氣壓力低,可達(dá)負(fù)壓;
4)體積小,移動橇裝式;
5)較強(qiáng)變工況適應(yīng)能力,高壓縮比;
6)自身具有分離液能力。經(jīng)過招標(biāo)對比,GasJack燃驅(qū)活塞增壓機(jī)組作為伏龍泉降壓開采核心裝備。
4 氣藏增壓開采現(xiàn)場效果分析
4.1 優(yōu)選措施井
對伏龍泉?dú)馓锏蛪旱彤a(chǎn)氣井開展降壓開采測試,根據(jù)壓力和增產(chǎn)效果優(yōu)選措施井。
通過壓縮機(jī)12井次的篩選試驗(yàn)可以看出,每一口井都有不同程度的增產(chǎn)幅度,因F2-34、F2-43、F210、F2-22油壓低接近外輸壓力,且增產(chǎn)效果良好,最終確認(rèn)切入這4口井由3臺壓縮機(jī)于2016年9月10號開始降壓增產(chǎn)開采生產(chǎn)。
4.2 效益分析
F2-22等4口井于2016年9月10日開始進(jìn)增壓系統(tǒng)開采,平均日增產(chǎn)2.57萬方,穩(wěn)產(chǎn)至2017年6月15日累增產(chǎn)天然氣693.9萬方,按天然氣價(jià)格1.4元/方計(jì)算,銷售收入971.46萬,投入成本為165萬(租賃費(fèi)用+地面流程改造),投入產(chǎn)出比為1:5.89。
5 結(jié)論及建議
(1)伏龍泉?dú)馓锬壳按蟛糠謿饩趬毫Φ?,?84%的氣井進(jìn)站壓力低于或接近外輸壓力而不能正常生產(chǎn),降壓采氣增
壓輸氣工藝提高了氣井的采氣率,充分利用了有限的資源,是小區(qū)塊低壓氣田開采的較好工藝。
(2)對 F2-22等4口井增壓開采結(jié)果來看,穩(wěn)產(chǎn)期間日增產(chǎn)2.57萬方,累增產(chǎn)天然氣693.9萬方,投入產(chǎn)出比為1:5.89,效果顯著。
(3)2017~2018 年,伏龍泉?dú)馓锒鄶?shù)井井口壓力將低于1MPa,可根據(jù)需要逐井接入,并增加增壓機(jī)組,預(yù)計(jì)降低廢棄壓力0.4MPa,增加可采儲量0.53億方。
本文摘自《化工管理》2018年10月
作者簡介:周楊(1990-),男,湖北天門人,碩士研究生,目前從
事天然氣開發(fā)研究工作。
用Gasjack一體機(jī)活塞壓縮機(jī)和用天然氣壓縮機(jī)都可以實(shí)現(xiàn)降壓采氣增壓輸氣,用天然氣壓縮機(jī)進(jìn)行降壓采氣增壓輸氣的 相關(guān)信息可參考>>>